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生产部工作总结修改后

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(一)20__年工作成效:

⑴生产线产量、效率、不良率,如下表:

⑵车加工生产情况如下表:

⑶制程芯片不良率已控制在目标3‰以内;⑸喷码内容及位置已进行标准化作业;

⑸完善了制程作业流程(如:激光打标、耐压测试等);喷码内容标准格式如下:

18W3000K

C38BPE10D500MADC36V

⑹制程增加了FQC岗位,且对制程品质的控制起来了明显的效果(①制程中的品质异常,能及时反馈

与改善;②OQC检验产品性能问题相对有所下降。);⑺产线员工相对20__年比较稳定,原因为:①薪资结构做出了调整;②订单比较饱和;③新进人员试用期间把关到位。)⑻20__年新增产品比较多,各单位(PMC、仓库、产线及车加工组)人员都能认真工作,使新品顺利投产。

⑼完善了车加工组的制令结案、效率、物料及废料管理。

⑽PMC完成了“常用物料”的安全库存管理及制令结案管理。⑾制订了“激光打标机”的保养记录及操作规范。

(二)生产技术改良总结:

⑴贴片品质的提升。

改良方法:①网板厚度由0.12MM改为0.18MM;

②锡膏使用规范化管理(具体内容详见:锡膏使用规范文件);

③回流焊改良=》1.传送方式:由链条式改为传送带的方式。

2.根据锡膏特性对回流温度进行规范设置,并一直严格执行。

3.芯片过炉前,使用KIC软件对炉温进行测试,如有异常,及时调整。④芯片及铝基板作业前,进行干燥处理。

⑵生产工艺改善。

改良方法:①更改了灯体与内环结构及尺寸(详见零件图纸),这样内环锁好螺丝后,将不能压到

透镜对芯片造成挤压。

②透镜使用“硅铜胶”进行固定。

③老化测试时,先用“铁块”压2H,再进行老化。

备注:透镜使用“硅铜胶”固定,铝基板与散热块处必须使用“硅胶片”不能使用

“散热膏”。

⑶车加工零件表面光洁度及外环与灯体生产工艺问题。

改良方法:①车床排刀时增加1把“钻石刀”精车零件正面。

②外环与灯体原材料不用锯床下料,直接上车床加工,排刀由原来的3把刀2

道车加工工序改为5把刀1道工序,程序重新设置。

㈢重大品质事故分析:

⑴LED灯具短路问题。

改善方法:①使用“耐压测试仪”进行测试,目前除3014芯片所生产的灯具不测试外,其余所有

LED灯具及金卤灯都全部100%进行测试(老化测试前测试)。具体操作详见:耐压测

试仪操作规范,文件编号:AJ-WIH-001)。

②耐压参数=》电流:5MA,LED灯电压:800V、金卤灯电压:1800V。

⑵格栅LED灯,芯片短路问题。

改善方法:①要求供应商,更改驱动电压参数(由36V-40V改为18V-28V)。

②老化架必须在断电的情况下,连接驱动与灯具接口端子。

⑶3014芯片的灯条与T5支架,耐压后造成芯片短路问题。

改善方法:①3014芯片的灯条,暂不耐压。

⑤3014芯片的T5支架,耐压标准,品管部正在进行试验当中,暂无结果。⑷车加工前环,钻孔时报废70PCS。

改善方法:①车加工钻孔及攻牙,后续也必须做首件。

②加强员工对品质意识及品质标准的培训。

③车床师傅及生产主管多进行巡查品质状况。

㈣安全事故原因分析及改善措施:

⑴烤UV胶房间发生火灾事帮。

原因分析:①烤UV胶房间纸皮及杂物太多;

②管理人员没有“安全意识”。

改善措施:①将此房间的所有“着火源”全部清理掉。

②有太阳时,粘好的透镜必须到楼顶上进行晒干,不允许用UV灯烤。

③20__年开始每月9日,生产主管带领生产所的职员进行巡查,做好安全预防工作。④要求生产部所有的职员必须会使用“消防器材”,不会的进行培训。

㈤机器设备保养总结:

现状分析:

⑴现有机器设备保养记录文件齐全。

⑵生产部总体而言,机器设备都在按保养记录文件,对机器进行保养,但不彻底,主要是生产线。

⑶车库加工组比生产线保养要做的好。

⑷20__年维修费用:2台“广州数控”车床,维修费用大概在2300元左右,喷码机维修费用:700元。

⑸其它设备如出现异常,如果不用更换零件,生产部基本上都能自己完成。改善空间:

⑴责任具体到某个人(操作者),未按文件要求去保养者,做相应的处罚。

⑵管理人员对机器操作者,专们进行保养方面知识的培训。

⑶新手操作机器前,对其进行专业培训,不允许违规操作,正常的操作+良好的保养=机器正常运转。

⑷主管本人也应多深入学习机器设备方面知识,对下属进行技术指导。

㈥其它问题点、原因分析及改善措施:

⑴仓库数据不准确。

原因分析:①仓库区域地方太小,不够位置摆放物料;

②仓管员更换频繁,不稳定;

③样品太多,不易管理;

④横向部门对仓库的配合不到位。

改善措施:①搬厂后可解决仓库区域小的问题;

②改善仓库办公条件,设置一个“仓库办公室”,安装空调;

③搬厂后,申请多一些货架,实行“货架管理”;

④样品按讨论的方案,逐步消化;

⑤与仓库相关的部门多进行沟通,以便仓库管理。

⑵管理人员不稳定。

原因分析:①通过离职人员,反映薪资待遇问题较多;

②仓库办公条件差,工作起来太热;

③事情太杂,工作忙碌,反映太累;

另外:个人认为,跟公司的企业文化也有一定的关系,人员的不稳定,也说明了公司

对他们的吸引力不足。

⑶样品库存数量多及客退维修问题。

原因分析:①源头(销售部门)没有进行合理的管控;

②客退维修品及样品的生产工作量较大,占生产部门20%的工作时间,在细节上做的

不到位;

③客服部没有起到客服的作用;

④生产部没有及时安排消库存样品。

改善措施:①后续生产部按“样品处理讨论方法”及时进行处理,但这个方法“治标不治本”;②样品生产及客退维修至少要安排3PCS专人,目前只有2人,还需培训1人;③销售1部及2部的样品,应该向外贸部学习(1、下的样品虽然多,但都会出货。

2、样品单下到产线后,很少变动)。

㈦20__年工作规划:

⑴生产线方面:

①拉线增加至3条,须有2名生产组长。

②成立1个生技组,负责产线不良品维修、样品的生产、客退品的维修。

③增中老化测试架的数量,是现有的2倍。

⑵车加工组:

①培训1名生产助理(车床师傅的助手)。

②对车加工治具进行编码、建立清单,规范化管理。

③增中2台抛光机,进行五金件的表面抛光。

⑶仓库的管理:

①设立1PCS仓库专用的办公室,装上空调,提升仓库的办公条件。

②仓库人员组织架构调整=》1名仓库组长、半成品仓1人、成品仓1人、仓库文员1人。③搬厂后仓库实行“标准化5S及货架管理”。

⑷车加工组的效率提升到85%以上,批量不良率为0。

⑸生产线效率目标:95%,芯片不良目标:1‰以内。;

⑹库存的样品逐步去消耗,争取20__年上半年消完。

⑺PMC部门增加1名人员,分工为:MC及PC作业。

⑻生产费用控制:

①每次所请购的辅助物料及工具,留底汇总。

②每月进行分析、总结,异常时找出原因,相关责任人进行改善。

⑼落实制程产品外观问题的控制,减少客户的投拆---提升VF品牌含金量。

生产部:董

20__年11月28日

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